膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗裝置系統收球率不好低改進(jìn)治理方法?
膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗裝置系統收球率不好低改進(jìn)治理方法?電廠(chǎng)450MW機組自投產(chǎn)以來(lái),凝汽器銅管清洗裝置一直不能正常投運,主機和小
機的收球率呈逐漸下降趨勢。尤其在機組大小修以后初次投運時(shí),膠球清洗裝置的收球率
幾乎接近于零,幾周后收球率恢復至修前50%到80%的水平,并且多次發(fā)生凝汽器銅管泄
漏事件。通過(guò)對#2機組凝汽器銅管清洗裝置在投運過(guò)程中出現的問(wèn)題,逐步摸索經(jīng)驗,采
取措施,目前#2機組凝汽器銅管清洗裝置基本能夠正常投運,收球率達到90%以上。但影
響凝汽器銅管清洗裝置正常投運的根本問(wèn)題還沒(méi)有得到徹底解決。
凝汽器膠球清洗裝置系統收球率低的原因分析
收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴密
#2機組2013年大修后,10月份主機膠球清洗裝置初次投運時(shí),連續兩次投放進(jìn)1000
個(gè)膠球,后只收回38個(gè)。通過(guò)對收球網(wǎng)進(jìn)行反沖洗,一小時(shí)后關(guān)閉嚴密,又投放進(jìn)188
個(gè)膠球,三天后又剩下25個(gè)。小機膠球清洗裝置在投運過(guò)程中也出現同樣的問(wèn)題。以上結果說(shuō)明,收球網(wǎng)關(guān)閉不嚴密雖然影響收球率,但不是#2機組大小機收球率低的真正原因。
膠球清洗裝置系統結構不合理
膠球清洗裝置系統管路過(guò)長(cháng)而且彎路過(guò)多也是影響膠球收球率的重要原因之一。尤其小機
兩路管道不對稱(chēng)布置而且存在死彎的現象(#2管長(cháng)度約為#1管長(cháng)度的2.5倍),兩路管
道不對稱(chēng)布置造成流量和壓力不均勻,嚴重時(shí)可能造成較長(cháng)的#2管管道堵塞。在膠球泵出.
口兩路管道分叉處,膠球因流量和壓力不均而出現渦旋的現象,甚至有時(shí)膠球堵塞#2管。
該現象在膠球泵出口兩路管道分叉處的玻璃觀(guān)察窗可得到驗證。
膠球泵出力偏低
由于膠球泵出力偏低,當小于循環(huán)水在收球網(wǎng)附近的壓力時(shí),部分膠球則被擋在收球
網(wǎng)附近而不能收回;
當膠球附著(zhù)到收球網(wǎng)一定程度,循環(huán)水在收球網(wǎng)附近的壓力降低到略小于膠球泵出力時(shí),
膠球才能回到膠球室。#2機組小機在收球網(wǎng)反沖洗以后,#1、#2管收球網(wǎng)前后差壓分別
為7mbar和0mbar,膠球清洗裝置系統投運后,前后差壓分別增加到8mbar和22mbar,差壓增
加明顯的#2管正是相對于#1管管路長(cháng)度明顯偏長(cháng)、壓力偏低的那一根(約2.5倍長(cháng)左
右)。
再次投運膠球清洗裝置系統后,當天雖收球率較低,但二天啟動(dòng)膠球泵以后基本能完
全收回,而此時(shí)收球網(wǎng)前后差壓都較一天降低1mbar,說(shuō)明附著(zhù)到收球網(wǎng)的部分膠球在瞬間力的作用下又回到膠球室。當夏季來(lái)臨,循環(huán)泵出力由180Kpa提高到235Kpa以后
(循環(huán)泵由單泵運行改為雙泵運行),收球率又較以前明顯降低,收球網(wǎng)前后差壓也較以
前增加3mbar左右。這一現象更有力地證明了膠球泵出力偏低是小機收球率低的直接原
因。另外循環(huán)水中混有的雜物也有可能堵塞銅管,從而影響膠球的通過(guò)。
采取的措施
每次凝汽器膠球清洗裝置系統投運前確保收球網(wǎng)關(guān)閉嚴密。逐個(gè)挑選合格規范的膠球。凝汽器膠球清洗裝置系統投運前,在膠球捕捉關(guān)閉的情況下,保持膠球泵運行20分鐘,確保管
路無(wú)雜物堵塞。根據小機凝汽器膠球清洗裝置系統管路不對稱(chēng)的現狀,調整#1、#2管分隔檔板的位置。